为切实落实集团公司年度工作会议重点工作部署,积极探索提质降本增效新路径,近日,安庆石化自我加压,在正常工况下,将热电机炉匹配方式由传统的“四炉带四机”优化至“三炉带四机”的运行模式,煤炭、轻油、厂用电消耗显著降低,为企业降本减费作出了有益探索和积极贡献。
此前,在常规工况下,安庆石化热电系统一直沿用传统的“四炉带四机”模式运行,设备冗余度较低,煤炭、轻油、厂用电消耗偏高,能源利用效率仍有提升空间。为解决这一问题,进一步挖潜增效,技术团队通过深入分析历史运行数据,模拟不同负荷工况下的设备能效曲线,发现在高效运行区间内,三台锅炉维持高负荷运行,可满足四台汽轮机组的蒸汽需求。经过多轮技术论证与安全评估,最终确定最优调整方案,通过关停一台锅炉并优化机组负荷分配的方式,实现设备资源集约化利用。
在做好充足准备后,运行模式平稳切换,节能效果立竿见影。数据显示,切换后每日减少厂用电消耗近3万千瓦时,相当于1000个家庭每日正常的用电需求。同时,关健指标明显提升,给水泵单耗由6.3降至5.7千瓦时/吨(水)。此外,减少一台锅炉运行,还同步降低了设备维护、煤炭、轻油等燃料消耗成本,碳排放相应减少,运行锅炉效率也进一步提高,提升了热电系统整体运行的经济性。
在追求经济效益的同时,安庆石化始终将安全生产放在首位。公司制定了详细的应急预案和参数监控机制,强化执行操作,对关键指标进行实时跟踪和精准调控,确保模式切换过程和后续系统运行安全平稳受控。
“三炉带四机”运行模式的创新优化,是安庆石化践行“敢作善为、降本增效”的生动实践。未来,公司将继续深挖设备潜能,在保障安全生产的基础上,为中国石化绿色低碳高质量发展贡献更多“节能智慧”。(刘子岩 薛郡 )